作者:一博科技高速先生 黃剛
這個案例是我們配合客戶進行設計的一款PCIE連接器的高速定制夾具,我們負責設計和仿真,然后客戶自己找工廠去加工板子和后面的焊接。由于速率比較高,因此高速先生也對板子進行了精準的仿真,保證同組連接器和PCIE連接器的阻抗優化。設計出來的板子就長下面這樣。
過了一段時間后,那是一個非常炎熱的下午,突然收到了這家客戶發過來的郵件,說這款夾具加工出來阻抗非常的差。高速先生重新打開設計文件來看看,看到走線就是很簡單的表底層的單線,也不存在共面參考和隔層參考這些看起來還稍微有點特殊的case,雖然不知道客戶找了哪家的板廠來加工,但是高速先生認為即使是比較一般的板廠也應該沒問題才對。
然而,當高速先生看到客戶發過來的阻抗測試結果發現,原來真的有這么一家板廠能做的如此與眾不同,因為它硬生生的把50歐姆的單端阻抗做到了只有38歐姆,我們讓客戶把板子寄過來自己測試下。恩,是的,的確只有38歐姆左右。在這個moment,還真的讓高速先生驚訝到了!
當然,客戶本身也非常具有SI的理論,明白這不是設計的問題,一定是加工方面的問題,因此客戶知道我們有板廠之后。就希望讓我們幫忙來進行下切片分析,看看到底存在了哪些加工的偏差能導致那么離譜的阻抗。
我們立馬把這塊板子拿到工廠去切片,讓工廠通過切片后量出相關的傳輸線參數。在切片數據還沒回來之前,高速先生又再次認真的對設計的線寬進行了阻抗計算,的確設計上沒問題,就是50歐姆的傳輸線。設計線寬為6.5mil,線到參考平面的高度為3.55mil,采用M6級別的板材,另外表層默認是0.5Oz的基銅然后進行電鍍,如下所示:
在我們已經確保設計上沒有問題之后不久,我們的板廠就快速響應,已經把切片數據發回給我們高速先生了。當我們打開切片數據后,整個人都不好了,不知道大家看了之后好不好呢?
看看上面的切片數據,高速先生列舉下加工出來的參數和設計參數存在的差別,如下所示:
(1)設計線寬6.5mil,加工線寬為9mil
(2)設計的表層銅厚為0.5Oz+電鍍,大概在1.6mil左右,加工出來竟然達到3.8mil,看起來是用1Oz的基銅進行電鍍的結果(可能還不止,已經無法確認了)。
(3)介質厚度由于流膠的影響也由3.55mil稍稍降到3.4mil
(4)這個上下線寬也蝕刻得太不均勻了
然后高速先生懷揣著忐忑的心情對這組加工后的數據進行阻抗計算。
當把參數都輸進去之后,結果發現的確能算出來就是38歐姆左右的阻抗。
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