針對啟動抖動會嚴(yán)重影響整車NVH性能的問題,研究了某SUV混動車型啟動工況下的整車抖動問題,確定了啟動抖動產(chǎn)生的根本原因。通過制定一系列的試驗方案進(jìn)行對比分析,并結(jié)合LMS測試數(shù)據(jù)進(jìn)行時域分析,明確導(dǎo)致整車啟動抖動的根本原因是啟動電機(jī)拖動發(fā)動機(jī)過程中扭矩波動導(dǎo)致。
本文從啟動抖動現(xiàn)象進(jìn)行逐步分析,對可能引起啟動抖動的原因進(jìn)行深層次的分析,同時采用不同的試驗方案進(jìn)行排查,最后針對啟動抖動現(xiàn)象提出了可行的解決方案,具有較強(qiáng)的參考意義。
1 混動總成結(jié)構(gòu)及啟動振動現(xiàn)象
本文研究對象為可插電式混動汽車(PHEV),采用動力分流雙電機(jī)混聯(lián)混合動力方案(PS方案)。動力配置為1.8自然吸氣+CHS動力合成箱,系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖1所示,原理如圖2所示。
圖1 動力合成箱機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 動力合成箱原理
由圖2的動力合成箱原理可知,該系統(tǒng)通過行星齒輪機(jī)構(gòu)對發(fā)動機(jī)進(jìn)行功率分流,發(fā)動機(jī)功率一部分通過機(jī)械路徑傳遞輸出,另一部分通過電功率路徑傳遞到電動機(jī)輸出。該方案采用雙電機(jī)調(diào)速,可獲得更高的燃油經(jīng)濟(jì)性,同時可避免多種模式切換帶來的轉(zhuǎn)矩中斷。
對PHEV車型的樣車進(jìn)行NVH性能實測時發(fā)現(xiàn),車輛啟動(發(fā)動機(jī)點火)時和行車過程中發(fā)動機(jī)介入時整車抖動嚴(yán)重,啟動過程伴隨“哐哐”聲。抖動過程中有2次以上的抖動沖擊,且抖動衰減時間長,收斂速度慢,主觀感受極差。啟動工況時,座椅導(dǎo)軌處振動測試結(jié)果如圖3所示,頻譜分析結(jié)果如圖4所示。測試結(jié)果表明:啟動過程中座椅導(dǎo)軌處振動峰值為0.09g,遠(yuǎn)大于目標(biāo)值0.05g,振動峰值頻率為11.27 Hz。查閱相關(guān)文獻(xiàn)可知:人體器官的頭部固有頻率為8~12 Hz,肢體為10~12 Hz,所以人體對該頻率段的振動較敏感,而在這個頻率段內(nèi)集中著動力總成的多個剛體模態(tài),懸架系統(tǒng)模態(tài)、整車剛體模態(tài)等多個模態(tài),這些系統(tǒng)都無法避開該頻率區(qū)域,因此應(yīng)通過找到激勵源并減少激勵或者通過優(yōu)化懸置傳遞等途徑來解決此問題。
圖3 振動測試結(jié)果
圖4 振動測試頻譜圖結(jié)果
2 啟動過程控制邏輯
傳統(tǒng)自動擋燃油車由于有離合器和液力變矩器,在發(fā)動機(jī)啟停時將發(fā)動機(jī)和傳動系統(tǒng)斷開,故啟動時負(fù)載相對較小。該型混動車輛在啟動和熄火時,發(fā)動機(jī)與傳動系統(tǒng)處于連接狀態(tài),負(fù)載相對較大,其啟動過程的實現(xiàn)和控制邏輯會更加復(fù)雜。因此,對混合動力的汽車來說,發(fā)動機(jī)啟停熄火過程所引起的NVH問題更為復(fù)雜。
本款車型啟動時,HCU接收到啟動信號后發(fā)送發(fā)動機(jī)啟動請求及啟動模式信號給EMS。同時,HCU發(fā)送請求信號到E2號電機(jī),使其拖動發(fā)動機(jī)由靜止?fàn)顟B(tài)達(dá)到目標(biāo)轉(zhuǎn)速900 r/min。EMS接收到HCU的命令后,調(diào)整噴油系統(tǒng)狀態(tài)后向HCU發(fā)送噴油請求,而后HCU向EMS發(fā)送允許噴油指令。EMS接收到允許噴油指令后開始噴油和點火。在此過程中,EMS通過曲軸轉(zhuǎn)速傳感器接收曲軸轉(zhuǎn)速信號,判斷發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速是否高于目標(biāo)轉(zhuǎn)速。若大于目標(biāo)轉(zhuǎn)速,EMS發(fā)出點火成功標(biāo)志位;若沒有該信號,則表示點火失敗。點火控制邏輯過程如圖5所示。
圖5 啟動控制邏輯
點火過程中,E2號電機(jī)扭矩不會中斷,并且E2號電機(jī)會一直通過行星齒輪機(jī)構(gòu)和發(fā)動機(jī)的輸出軸剛性連接。因此,采用該種啟動方案的車型,其啟動過程可分成2個主要階段。第1階段是E2號啟動電機(jī)拖動發(fā)動機(jī)到目標(biāo)轉(zhuǎn)速過程,第2階段是發(fā)動機(jī)在目標(biāo)轉(zhuǎn)速噴油點火過程。
3 啟動抖動的機(jī)理分析
根據(jù)對啟動過程的分析結(jié)果可知,本文的啟動抖動現(xiàn)象可能發(fā)生在拖動階段,也可能由于發(fā)動機(jī)噴油點火激勵大造成沖擊力大引起整車抖動。在拖動階段,啟動頻率與動力總成俯仰模態(tài)共振或者啟動扭矩不足會導(dǎo)致啟動抖動,在點火啟動瞬間沖擊大但懸置緩沖或者隔振不足也會導(dǎo)致啟動抖動。
由于啟動抖動過程屬于瞬態(tài)響應(yīng)過程,難以通過建模進(jìn)行虛擬分析,本文基于上述機(jī)理分析,制定了以下試驗方案對上述可能引起啟動抖動問題的機(jī)理進(jìn)行排查分析。
3.1 模態(tài)共振
電機(jī)E2拖動發(fā)動機(jī)到目標(biāo)轉(zhuǎn)速900 r/min,電機(jī)E2的轉(zhuǎn)速由0到1 500 r/min,拖動過程中電機(jī)的主要激勵頻率范圍為0~150 Hz,發(fā)動機(jī)的激勵頻率范圍0~30 Hz,該激勵可能激起動力總成剛體模態(tài)和傳動系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)模態(tài)。為驗證拖動過程中動力總成剛體模態(tài)或者傳動系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)模態(tài)是否被激勵起來,制定如下試驗,如表1所示。通過主觀評價和測試數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)并無明顯改善效果,因此該種可能原因被排除。
表1 驗證方案
3.2 發(fā)動機(jī)點火激勵
拔掉發(fā)動機(jī)的所有點火線圈,使發(fā)動機(jī)無法成功點火,并通過OBD接口讀取發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速,同時在座椅導(dǎo)軌布置振動加速度傳感器拾取該處振動信號,測試數(shù)據(jù)如圖6所示。
圖6 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和振動測試結(jié)果
通過時域?qū)Ρ确治霭l(fā)現(xiàn),整車抖動最大的時刻發(fā)生在電機(jī)拖動發(fā)動機(jī)過程中,且在相同時刻拖動電機(jī)的扭矩發(fā)生明顯波動。
由此可以看出:沖擊抖動與發(fā)動機(jī)點火階段無關(guān);沖擊抖動發(fā)生在拖動階段。
3.3 發(fā)動機(jī)氣缸背壓
拔掉發(fā)動機(jī)的所有點火線圈并使節(jié)氣門完全打開減小氣缸背壓,與原狀態(tài)的座椅導(dǎo)軌處振動測試結(jié)果對比如圖7所示。
圖7 振動結(jié)果對比
由圖7可知:拔掉發(fā)動機(jī)的點火線圈后,座椅導(dǎo)軌處的振動峰值比原狀態(tài)有明顯降低,且主觀感受啟動抖動和“哐框”聲相對原狀態(tài)有明顯改變。由此可知,發(fā)動機(jī)背壓是影響啟動沖擊的原因之一。
3.4 啟動電機(jī)力矩
在原狀態(tài)基礎(chǔ)上,僅將E2電機(jī)的啟動扭矩由原狀態(tài)的140 N·m增大到200 N·m,與原狀態(tài)的座椅導(dǎo)軌處振動測試數(shù)據(jù)對比如圖8所示。
圖8 測試結(jié)果對比
由圖8可知:電機(jī)扭矩加大后,座椅導(dǎo)軌處抖動峰值由原狀態(tài)的0.09g降低到0.049g,且通過主觀評價發(fā)現(xiàn)啟動過程中的沖擊抖動和“哐框”聲主觀感受有明顯改善,評價結(jié)果和客觀測試一致,說明電機(jī)E2拖動扭矩是影響啟動沖擊的因素之一。
基于上述測試方案所得結(jié)果,可以進(jìn)一步得知:啟動E2電機(jī)拖動發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速由靜止?fàn)顟B(tài)沖到目標(biāo)轉(zhuǎn)速的過程中,節(jié)氣門始終關(guān)閉,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)的被拖過程中倒拖扭矩波動大。同時,E2電機(jī)的拖動扭矩相較發(fā)動機(jī)倒拖扭矩較小,無法避免發(fā)動機(jī)倒拖扭矩的影響,進(jìn)而導(dǎo)致動力合成箱輸出扭矩波動大,引起啟動沖擊抖動問題。
4 啟動振動問題解決方案
4.1 提升啟動電機(jī)啟動力矩
選擇電機(jī)E2的拖動扭矩范圍為160~220 N·m,座椅導(dǎo)軌處的振動峰值測試結(jié)果如圖9所示。由圖9可知,電機(jī)拖動扭矩可以有效擾動座椅導(dǎo)軌處振動情況,進(jìn)而解決啟動沖擊問題。選擇拖動扭矩200 N·m時啟動效果最好,基本滿足開發(fā)目標(biāo)要求。
圖9 測試結(jié)果
4.2 調(diào)節(jié)發(fā)動機(jī)節(jié)氣門開度
電機(jī)E2拖動發(fā)動機(jī)過程中,使節(jié)氣門由常閉狀態(tài)打開到30%開度,以減小氣缸背壓從而減小倒拖扭矩。通過測試和主觀評價發(fā)現(xiàn),該方案對啟停抖動有明顯改善,說明該優(yōu)化方案為有效方案。但該方案實施過程需第三方標(biāo)定介入,周期較長。
綜合以上優(yōu)化方案,考慮動力電池的峰值放電功率以及懸置耐久等多項指標(biāo),制定最終的優(yōu)化方案:電機(jī)E2拖動扭矩加大到190 N·m,與此同時后懸置X向剛度加大到240 N/mm,該方案的座椅導(dǎo)軌處振動測試結(jié)果如圖10所示。由圖10可知:連續(xù)10次啟動峰值均低于0.05g,滿足開發(fā)目標(biāo)要求。
圖10 最優(yōu)方案測試結(jié)果
5 結(jié)束語
本文以國產(chǎn)某混動車型為研究對象進(jìn)行機(jī)理分析,并制定一系列試驗方案尋找啟動過程中的整車抖動原因,最終確定整車抖動的原因為電機(jī)E2拖動發(fā)動機(jī)過程中扭矩波動導(dǎo)致。通過“源-路徑-響應(yīng)”的分析思路,分別制定了不同的優(yōu)化方案,綜合考慮各種因素,選擇了一種組合方案解決啟動抖動問題,驗證了該優(yōu)化方案的有效性。該啟動抖動問題的排查方法和解決方法可為類似工程問題提供借鑒。
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原文標(biāo)題:混動汽車啟動抖動問題分析及優(yōu)化
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