一、概述
在工業生產中,空氣壓縮機的使用非常普遍。在工廠內,若干臺空氣壓縮機安裝在一個地方,就構成一個空壓機站。四川九河化工實業有限公司有一空壓機站,安裝有3臺110kW往復式活塞空壓機,用來壓縮氫氣。
由于生產上使用氫氣的不均勻性,用氣量是在動態變化的,有時需要同時運行數臺氫壓縮機供氣,而有時連一臺氫壓縮機產的氣都用不完,但氫壓縮機仍在全速運行。氫壓縮機在出廠時都配套有排氣壓力調節裝置,儲氣罐內的氫氣壓力超過設定壓力時,壓縮機進氣管上蝶閥自動關閉,壓縮機進入空轉卸荷狀態。當儲氣罐內氫氣低于設定的壓力時,壓縮機進氣管上蝶閥自動開啟,壓縮機又進入滿載工作狀態。設定值有一滯環,例如設定儲氣罐內的氫氣壓力為0.815MPa,滯環為0.045MPa,這種調節方式,供氣壓力的變化范圍就是0.045MPa。滿載時,空壓機的工作電流接近電動機額定電流;空轉卸荷時,空壓機的工作電流約為電動機額定電流的50%。這部分電流不是做有用功,而是機械在額定轉速下的空轉損耗。雖然這種調節裝置也能調節壓力,但壓力的調節精度低,壓力波動大;壓縮機總是在額定轉速下工作,機械磨損大,電耗高。
二、壓縮機節能原理
根據空氣壓縮理論,壓縮機的軸功率PZ(kW)、排氣量QD(m3/min)和軸轉速n(r/min)符合下列公式:
公式中:
Mr—壓縮機輸入的平均扭矩N/m, K—與氣缸容積、壓力、溫度和泄露有關的系數
n2—調節后的壓縮機轉速,r/min, V—氣缸容積,m3
根據上述理論分析,在壓縮機的氣缸容積不能改變的條件下,只有調節壓縮機的轉速能改變排氣量;壓縮機是恒轉矩負載,壓縮機軸功率與轉速成正比變化;在壓縮機總排氣量大于供氣量時,通過降低壓縮機轉速調節供氣壓力,是達到壓縮機經濟運行的有效方法。
三、變頻恒壓供氣
降低壓縮機轉速調節供氣壓力,是達到壓縮機經濟運行的有效方法,而變頻調速方法,是一種高效的調速方法??紤]在儲氣罐上安裝一只壓力變送器,將壓力信號反饋到變頻器的端子上,構成恒壓供氣系統,供氣壓力0.8MPa。本例選用一臺KE300A-132kW變頻器,壓力變送氣選用森納斯DG13W=BZ-A,1.6MPa。
變頻器控制第一臺壓縮機,給定調節用變頻器上的操作鍵盤,變頻器的多功能輸出T1、T2分別接第二和第三臺的壓縮機的自耦減壓起動器的起動/停止電路,這樣可由變頻器的輸出控制另外兩臺壓縮機的運行或停機。
手動運行時,第一臺壓縮機由變頻器控制,第二和第三臺的壓縮機可用自耦減壓起動器人工起動/停止。自動運行時,第一臺壓縮機首先變頻運行,當變頻器的輸出頻率已達到50.00Hz,供氣量仍不足,變頻器的輸出節點T1、T2動作,起動第二和第三臺的壓縮機工作;如供氣量大于給定值時,系統自動停止第二和第三臺的壓縮機工作,通過閉環調節可實現恒壓供氣。
氫氣為可燃性氣體,壓縮機的工作場地有爆炸危險,KE300A系列變頻器的防護等級為IP20,顯然不能安裝在有爆炸危險的場合。將變頻安裝在沒有爆炸危險的配電房內,用遠方控制盒在壓縮機旁進行操作,遠方控制盒也要考慮為本質安全性的。
四、結束語
該壓縮機改造完成后,經過三個月的運行,達到了預想的目的。不論生產用氣如何改變,恒壓供氣的氣壓維持在0.8MPa左右,供氣質量大幅度提高。經實測節電率達到26%,取得了較好的經濟效益。
審核編輯:郭婷
-
變頻器
+關注
關注
251文章
6555瀏覽量
144733 -
電動機
+關注
關注
74文章
4110瀏覽量
96312 -
壓縮機
+關注
關注
11文章
674瀏覽量
79316
原文標題:應用案例 | 變頻器在化工廠氫壓縮機上的應用
文章出處:【微信號:變頻器世界,微信公眾號:變頻器世界】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論