提高電梯運行舒適感的有效途徑
隨著我國經濟的迅速發展,電梯市場異常繁榮,年需求4萬多臺,成為全世界最為活躍的市場。由于我國電梯受日本產品的影響較大,人們對于電梯舒適感的要求越來越高。如何提高電梯運行的舒適感成為各個電梯廠家關注的一個重要問題。
二、 選用品質優良、穩定的曳引機
電梯控制系統首先應該說是一個機械系統。電梯運行就是轎箱在導軌上的往復機械運動,由于其載人功能,對其可靠性、振動噪音和舒適感提出了較為苛刻的要求。電梯機械的可靠性由機械設計和材料的選型可以完全保證。轎箱在X、Y方向的機械振動完全靠導軌的安裝和導靴的加工精度和質量來保證,而Z方向的機械振動與曳引機及其驅動電機、變頻調速器息息相關。
曳引機是電梯運行的驅動裝置,其性能直接關系到電梯運行的舒適感。曳引機的機械間隙對電梯的影響主要體現在電梯在加減速過程中,在電機速率發生變化時,電動運行和發電運行狀態將發生切換,造成電梯的振動,極大地影響了電梯的舒適感。在電梯S曲線加減速過程中,一般各有一兩次明顯失重或者超重感覺,并伴隨曳引機發出異響。另外,對于一些改造的雙速舊梯用曳引機,由于多次高低速切換的巨大沖擊,造成連接套軸中的橡膠墊片嚴重磨損,也會造成上述現象。因此,電梯廠家必須對新選型的曳引機的間隙必須提出明確的要求,并在維保時定期檢查連接軸的磨損情況。
另外,曳引機內部齒輪或者渦輪渦桿的加工、安裝精度差、動平衡調節不好,也會造成電梯在高速時產生振動和噪音。筆者曾經在某個廠家,發現電梯運行的垂直振動特別大,采用了一切辦法均無效的情況下,懷疑為曳引機問題,廠家不相信,更換市場上所有品牌變頻器,均無改善,更換曳引機,問題得到解決。結果問題是該曳引機生產廠家規模小,檢測手段落后,生產的曳引機,一致性難以保證,給電梯廠造成重大直接和間接的損失。因此,曳引機的選擇,不能貪圖便宜,必須選擇技術實力雄厚,檢測手段齊全,質量保證體系健全的廠家。還有一點要強調的是,在同樣梯速情況下,以選擇曳引機減速比大的曳引機為好。因為減速比大,造成的倒溜現象就小,啟動舒適感就容易調整。實踐證明,同樣梯速下,采用6極電機曳引機比采用4極電機的啟動舒適感差。本質原因是6極電機比4極電機的啟動轉矩并沒有大1.5倍以上。
三、選用品質優良的驅動電機
在保證曳引機質量的前提下,與曳引機配套的電機的性能也直接關系到電梯的起制動過程的性能,問題主要表現為啟動舒適感的好壞。如果電機的啟動轉矩大,在電梯松閘的時刻產生的倒溜就會很小。目前,在許多變頻器的手冊中,有嚴重誤導用戶的說法。變頻器可以達到200%甚至300%以上的啟動轉矩,實際上都是沒有實際意義的。如果一個電機的設計啟動轉矩Mst 和最大轉矩Mmax 小,變頻器再好,也不會產生大的輸出轉矩,而且還容易產生速度的波動,造成振蕩。
根據異步電機的基本知識,電機的M-N曲線如圖1(a)所示,圖中A點為最初啟動轉矩點,B點為最大轉矩點,C點為額定工作點。其中電機的啟動轉矩Mst 與電機的轉差率s有關,轉差大,初始啟動轉矩大,要提高轉差,要求轉子電阻Rr 大,轉子電感小,圖1(b)示出了轉子電阻不同情況下的機械特性曲線。從圖上還可以看出,隨著轉子電阻增大,最大轉矩Mmax 未發生變化,但是其對應的最大轉差Sm 增大,在同等負載下,轉差也增大。這就是進口品牌電梯采用高轉差電機的原因。可是目前許多進口品牌曳引機為了降低成本,均配備國產低轉差電機,轉差頻率一般小于2.5Hz,其啟動性能大打折扣。因此在選擇曳引機品牌時,其配套電機的品牌和性能的選擇也同等重要。
圖1 異步電機機械特性
四、 選用性能優良的變頻器
異步電機矢量控制是完全基于電機參數的矢量控制,因此電機參數必須能夠進行自動學習。否則,取得不了優越的性能。因此,首先必須選用能夠進行電機參數自學習的變頻器。其次,變頻器必須具有零速150%以上的轉矩輸出,可以保證良好的啟動和停車舒適感。另外,需要非常好的過載能力,110%的額定負載,必須連續運行,特別對于高層電梯,需要滿載運行超過30S以上的,更要考慮這一點。一些國外廠家的變頻器,100%額定負載,不能夠連續運行60S,因此,在用于高層電梯控制的時候,均建議放大一檔使用,給用戶造成了不必要的經濟損失。
選定好變頻器后,要做到比較好的舒適感,關鍵還要調試好變頻器的性能及運行曲線。電梯在啟動的時候,由于機械導靴有比較大的靜摩擦力,可以通過調節啟動速度和啟動速度保持時間來消除。另外,一般變頻器均有速度環PI參數調整功能,通過速度環PI參數調整,可以有效調整變頻器的動態響應速度和穩速精度,可提高電梯的啟動和穩態運行的舒適感。啟動性能與低頻PI參數有關,可以先將低頻I設定為零或者比較大的值,不考慮平層精度情況下調節KP,增大KP,低頻動態響應加快,啟動轉矩大,但是KP過大,容易引起振蕩,啟動和停車爬行的舒適感會變差。因此,必須增大KP到電梯在滿載、空載情況下,不振蕩為臨界,然后可以逐步減小I參數,達到啟動,爬行均滿意的效果。高頻PI參數調整原則是,保證啟動加速和停車減速過程的超調最小,一般小于2%額定速度,又要保證穩速情況下的速度精度,一般不超過0.001m/s。先將高頻I設定為零或者比較大的值,調節K,使參數小于電梯在高頻穩態產生振蕩的臨界參數,然后逐步減小I,使得超調達到要求的指標。對于采用相同曳引機和機械的場合,可以在調好一臺電梯情況下,通過鍵盤參數拷貝來實現復制。上述中,積分時間常數I的單位為時間單位S。特別提醒的是,目前市場上的絕大多數變頻器PI參數采用獨立的兩個數來調整,沒有實際物理量概念,此時的I越大,相當于時間常數越小。
對于加減速過程中的舒適感,要通過S曲線調整來解決。一般是加速度和減速度在0.5~1m/s2 之間,開始段急加速和結束段急減速可以調整為0.25~0.5m/s3,結束段急加速和開始段急減速可以在0.5~0.9m/s3 之間。S曲線的調整還與電梯的場所有關,對于醫院、療養院等對舒適感要求很高的場合,需要減小相應參數,對于辦公寫字摟等需要高效率的場合,可以適當增大相應參數。結束段急加速和開始段急減速的增大,有利于克服間隙造成的加減速過程的抖動。
五、 采用最佳控制時序
最佳的控制時序如圖2所示,變頻器接收到運行命令后,先進入零速運行過程,延時T1,保證電機勵磁達到穩態后打開報閘,同時變頻器開始運行啟動速度的啟動速度保持時間T2后是高速、低速到零速,零速運行T3后,在保證慣性影響為零的情況下,關閉報閘,由于報閘抱緊需要一定時間,因此必須延遲T4后撤消運行命令。按照此時序,可以保證啟動和停車均有理想的舒適感。在艾默生TD3100變頻器中,T1由F7.00設定,T2由F3.01設定,T3由F7.01設定,T4由控制決定,如果控制器延遲時間不夠,TD3100變頻器將自動延長命令保持時間。
圖2 電梯控制理想的控制時序圖
六、 其他
1、啟動補償
對于1.75m/s以下的中低速電梯,由于運行速度較低,基本不需要啟動補償就可以達到比較滿意的程度。對于1.75m/s以上的中高速電梯,如果啟動舒適感要求比較高的場合,就必須添加稱重裝置,進行啟動轉矩的補償。一般有兩種稱重裝置,開關量檢測和模擬量檢測方式。對于開關量檢測具有成本低,但只能夠做到有級,一般安裝4個開關,可以在空載和滿載之間實現任意4點的準確補償,但是由于是有級補償,還不能夠做到理想的程度。模擬量傳感器可以實現無級補償,但是存在的問題是模擬量傳感器往往隨著電梯的使用,其輸出會發生偏移,造成補償錯誤,效果有時會比不補償還差,因此需要定期對補償增益進行調整。艾默生TD3100電梯專用變頻器啟動轉矩補償原理如圖所示:
圖3 艾默生TD3100電梯專用變頻器啟動轉矩補償原理
2、 減振器和鋼絲繩的合理選用
許多電梯廠家,對于減振器選用非常隨意。實際上減振器對于提高電梯的舒適感有非常重要的作用。減振器一般有曳引機底座的橡膠減振墊、轎箱底部的減振彈簧或橡膠減振墊、轎箱頂部的鋼絲繩減振器三種。曳引機底座的減振墊質量和減振效果千差萬別,它直接影響到電梯的舒適感,特別是當電梯上行到頂層2至4層啟動、停車時,問題將表現的異常突出。轎箱底部的減振器的質量將直接關系到電梯穩態運行的平穩性,如果彈性系數大,特性太硬,將起不到減振作用,會產生高頻振動,人體會感覺到麻腳的感覺,嚴重時,將造成轎箱的高頻振動,產生比較大的噪音。反之,將產生低頻振蕩,造成人體的下沉感。因此必須合理選用。鋼絲繩的減振作用與轎箱底部的減振器作用相同,必須根據樓層高度,選用彈性系數合理的鋼絲繩,在保證滿載情況下,伸縮量符合要求的情況下,達到良好的減振效果。另外在高層電梯上,由于鋼絲繩較長,松緊程度一致性差時,容易造成高速運行時鋼絲繩的擺動,互相撞擊造成轎箱的振動。一個有效的方法就是在鋼絲繩末端添加鋼絲繩減振器,對于鋼絲繩的振動波產生有效的吸收,防止反射而形成差拍現象。
3、 編碼器的合理選用
編碼器是電梯變頻器閉環的必要器件,其合理選用對電梯的安全、可靠運行產生重大影響。從安裝方式上,軸套式更加可靠,但價格相對連軸式稍貴。目前許多采用連軸式編碼器廠家,由于標準連軸器在同軸度不好的情況下,很容易折斷,可靠性非常差,就自己采用非常簡單的連接方式,給電梯的運行帶來安全隱患。從接線方式上講,有推挽輸出的和開路集電極輸出的,建議在編碼器連線超過5m以上時建議選用開路集電極編碼器,以提高抗干擾能力。
編碼器的每轉脈沖數一般在300以上就可以保證變頻器的正常運行,建議在成本許可的情況下,最好將編碼器每轉脈沖數提高到1000到2000,可以大大提高電梯的啟動舒適感。原因是每轉脈沖數越大,啟動溜車就容易實現快速檢測,從而達到轉矩的快速調整,減小溜車。
4、 控制系統的合理接地
電梯控制系統中,接地是一個影響可靠性的關鍵問題。由于我國供電的不規范,大多數場合是三相四線制,而非三相五線制,接地問題變得更加突出。在安裝調試時首先必須保證控制柜、曳引機及轎箱可靠接地或零,然后是編碼器接地。但是要強調的是,目前市場上編碼器的規范性較差,有些編碼器自身的抗干擾能力差,設計廠家將編碼器引線的屏蔽層與編碼器外殼連接,這是非常嚴重的錯誤。如果用戶將編碼器屏蔽層與變頻器的地相接時,由于兩端接地,變頻器與電機之間存在電位差,容易產生干擾,輕者造成電梯的低頻抖動和隨機的過流保護,重者當調試現場曳引機沒有接地或者接地不良時,電機的漏電將造成變頻器接口板的嚴重損壞。因此,建議選用屏蔽層與外殼不連接的編碼器,實施遠端一點接地,可以大大提高系統的可靠性。
5、 制動電阻的合理選取
制動電阻是用于消耗電梯在發電過程中產生的回饋電能,電阻阻值的選取參考變頻器說明書有關內容以100%制動轉矩選取,但是電阻功率大小直接關系到體積和價格,許多廠家不知道如何選取,同等功率的變頻器電阻全部是一樣的。這是存在嚴重隱患的。因為電阻的功率與樓層的高度是有關的,一個6層樓和一個30層大樓,所用變頻器可能均是15KW,但是變頻器發電連續運行的時間相差5倍,其功率也需要相差5倍,才可以保證可靠性,延長電阻的壽命。因此電阻的功率應該先按照連續制動計算,然后根據不同樓層高度相應地調整功率。
七、 結論
本文針對曳引機、電機、變頻器及運行調試等內容,從電氣和機械兩個方面,提出了一些提高電梯啟動、加速、穩態和減速停車運行過程中舒適感的有效對策,對于電梯廠家、曳引機制造廠家及電梯改造、維護廠家均有一定的參考價值
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