獲得 VOCM 源
當 VCC 處于良好調節狀態時,可采用一個簡單的 VCC 電阻分壓器獲得 VOCM。在其他情況下,從一個支持低至 1μA 電阻分壓器電流的可調型 LT3009 電壓穩壓器高效地獲得 VOCM。適當的 VOCM 電壓對于建立正確的 IQ 調制器工作點是不可或缺的。
圖 4:簡單的 LT3009 可提供良好調節的低噪聲 Vocm,且消耗的電流極小。
請注意,LTC6362 具有一個位于 VCC/2 的內部 VOCM 分壓器,因此每當 VCC 超過 2.8V 時 VOCM 都需要進行一些下拉以保持在 1.4V。這就是布設 R3 的目的。
增益調節
通常,對于許多 LTC5589 和 LTC5599 應用來說,大約 330mVRMS (在 IQ 調制器的 I 和 Q 輸入端上進行差分測量) 的差分驅動電平是一個良好的起點。由于 LC 濾波器損耗的原因,至 LC 濾波器輸入的驅動電平通常略高 (在每個差分放大器輸出端上約為 358mVRMS)。應使用一臺頻譜分析儀以確認實現了期望的調制器 RF 輸出頻譜純度。
以較高的 VRMS 驅動 IQ 調制器可提供較高的輸出功率,或以較低的 VRMS 進行驅動以實現較低的互調失真 (IMD) 和更好的調制準確度。放大器反饋電阻器可以針對該目的進行調整。
仿真結果
濾波器合成應該已經是正確的。然而,由于濾波器設計必須從單端轉換至差分,因此為設計誤差的混入提供了一些空檔。另一個誤差來源可以是放大器中的延遲,對于較高的符號率,它將變成一個因素。快速 LTspice 仿真對于驗證這兩個誤差來源均處于良性狀態會有所幫助。
首先,我們分別察看通帶和阻帶響應:
圖 5:總體電路通帶響應。這里,我們尋求的是在最高信號頻率 (在本例中為 20.25kHz) 下實現最小的增益滾降和群延遲變化。
請注意,20.25kHz 最高信號頻率下的響應性能下降僅為 0.5dB。低于 1dB 是一個良好的目標。而且,群延遲如此平坦以至于您將需要采用差值光標在上面的仿真圖上測量它。它僅為 3.7ns,與 1/30k (即 33.3μs) 的符號周期相比是可以忽略不計的。小于一個符號周期的百分之幾是不錯的目標。由于采用了 Bessel 濾波器,因此群延遲變化在該場合中是非常好的。
圖 6:總體電路阻帶響應。這里,我們尋求的是在奈奎斯特鏡頻 (在該設計實例中為 220kHz) 下實現足夠的衰減。
在本例中,我們發現在鏡頻條件下的衰減為 46dB。與 25dB sin(x) / x 相組合,那就是 71dB。這里,良好的目標是達到約 70dB 或更佳的水平。對于空中傳遞的應用,監管機構的要求在其中是起作用的。
請注意,濾波器元件損耗會不那么容易準確地仿真。它們的影響在下一個主題中將是很明顯的:
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